详细介绍:
JG-100经济型大功率共振振动时效处理机又称振动消除应力法,是将工件(包括铸件、锻件、焊接结构件等)在其固有频率下进行数分钟至数十分钟的振动处理,消除其残余应力,使尺寸精度获得稳定的一种方法。这种工艺具有耗能少、时间短、效果显着等特点。近年来在国内外都得到迅速发展和广泛应用 JG-100经济型大功率共振振动时效处理机 概述: 主要消除铸造、锻压、焊接、机加工、以及金属工件的内部残余内应力,通过共振振动的方式,改变其内部晶体结构来消除应力。振动时效的优势在于,消除效率高,处理时间短,效果好的特点,成为广大客户在生产加工中选择的产品振动时效仪操作工艺。 功能简介: 1、使用简单,操作仅需4个按键,容易短时间内掌握操作要领。 2、高清晰度液晶屏幕显示,随时掌握时效中应力变化的动态曲线。 3、使用功能包括:全自动、半自动、手动一体式操作程序,功能齐全。 4、自动扫频,自动确认时效处理效果合适与否,并给出修订方案。 5、如设备工作时出现异常形态,设备可自动判断,并给出正确的使用方式。 6、采用成熟的脉宽调频技术,具有*的抗干扰能力。 7、时效处理中自动选择时效处理点,液晶屏幕显示曲线数据的变化,监测。 8、时效处理结果曲线部分合并显示,方便观察各种数据。 9、故障分析功能如:电流过载、电压过载、转速频率信号故障、线路连接等问题,液晶屏幕会给出清晰问题解决方案,方便使用。 10、 高速热敏打印机,可打印曲线数据,方便存档。 11、 采用大功率防振永磁无槽直流电机,偏心无极可调。 12、设备体积小,可随时移动到地点使用,使用及其方便。 技术参数: 激振力(KN) 5 15 30 40 50 调速范围(r/min)1000~10000 1000~8000 1000~8000 1000~8000 500~6000 可处理工件重量(T)0~2 0~20 0~50 0~100 0~500 电机功率(W) 600 1200 1500 2200 3500 加速度测量范围(m/s2)0~199.9 打印功能可打印a-n、a-t曲线、参数数据、参数对比 济南九工机电设备有限公司主要从事振动时效设备、超声冲击设备和应力检测设备的科技研发和生产销售。是一家集技术研发、自主生产、销售安装、服务维护于一体的企业。产品涉及焊接、铸造、锻压、机加工等多个领域。公司始终坚持“品质创造市场,服务赢得口碑”的经营理念,不断加强市场运作和品牌建设,树立良好的公司形象。 振动时效处理机技术,国外称之为“Vibrating Stress Relief”简称“VSR”,旨在 通过专业的振动时效设备,使被处理的工件产生共振,并通过这种共振方式将一定的振动能量传递到工件的所有部位,使工件内部发生微观的塑性变形――被歪曲的晶格逐渐 回复平衡状态。位错重新滑移并钉扎,从而使工件内部的残余应力得以消除和均化,终防止工件在加工和使用过程中变形和开裂,保证工件尺寸精度的稳定性。 振动时效处理机技术适用范围: 振动时效适应于碳素结构钢、低合金钢、不锈钢、铸铁、有色金属(铜、铝、锌及其合金)等铸件、锻件和焊接件及其机加工件。 振动时效与热时效特点比较 项目 | 热时效 | 振动时效 | 应力消除 | 40-80% | 30-90% | 能源消耗 | 高 | 比热时效节能95% | 环境保护 | 有烟气粉尘废渣排放 | 无污染 | 尺寸稳定性 | 较好 | 比热时效提高30%以上 | 生产费用 | 150-300元/吨 | 4-10元/吨 | 时效周期 | 20-60小时 | 20-50分钟 | 抗变形 | 较差 | 比热时效提高30-75% | 时效氧化 | 较大 | 可忽略不计 | 时效变形 | 有 | 无 | 大型工件 | 无法进炉处理 | 可方便就地处理 |
工作人员施工现场: JG-100经济型大功率共振振动时效处理机实施现场 振动时效的由来及国内外的应用情况: 在工件的铸造、焊接、锻造、机械加工、热处理、校直等制造过程中在工件的内部产生残余应力,而残余应力的存在 必然会导致一些不良的后果出现。 如:降低工件的实际承载能力而生裂纹; 易发生变形而影响工件的尺寸精度; 加速应力腐蚀; 降低工件的疲劳寿命等。 消除应力的方法有:自然时效、热时效、振动时效、静态过载时效、爆炸时效、循环加载时效等,虽然都有有缺点,但都在一定程度上达到消除和均化的目的。 振动时效源自于敲击时效,在焊接中,施焊一段时间后立即用小锤对焊缝及周边进行敲击以防止裂纹产生,其原因就是随时将焊接应力消除一些,以免终产生较大的应力集中。 敲击法能量有限,后来发现使工件产生共振时,可给工件出入大的振动能力,从而于1915年在美国产生世界上*台关于振动消除残余应力。直到五十年代后期,电动机制造水平的提高,轻巧的振动时效设备陆续在美国、德国、英国、法国、苏联等国家出现,并不断地被应用到机械制造业中,大量的实际应用证明这种方法比热时效更能提高工件的尺寸稳定性。 国内发展及现状: 国内发展较晚,首先由孙照清总工程师等老一辈技术专家于74年出国考察,把技术带回国内,并开始在机械部、并在“六五”期间在机械部提出攻关课题―――提高机床铸件产品质量的大课题里面确定“振动时效可行性研究”。八五年机械部特批二万五千美金与美国马丁公司合作,引进当时世界上VSR--790型振动时效设备及相关技术。 特别是九一年JB/T5926-91《振动时效工艺参数选择及技术时效设备要求》标准的诞生,使该技术得以较快的推广和发展。 |